铜绿山氧化矿选矿工艺流程的优化改造ZY59
由于铜绿山中的氧化铜铁矿氧化程度较深,含泥量较高,铜、铁、金、银品位波动大等原因,造成铜绿山氧化铜铁矿难选。为了解决铜绿山氧化矿难选的现状,本文对铜绿山氧化矿选矿工艺流程进行了优化改造。
一、矿石特性
目前铜绿山矿选别的氧化矿主要为堆场难选氧化矿,主要主要有用元素是铜和铁,伴生有经济价值很高的金、银和钴。其铜矿物主要有孔雀石;其次有假孔雀石、兰铜矿、赤铜矿;少量自然铜、硅孔雀石及硫化铜矿物,此外还含有较高结合铜。矿石中伴生有自然金、银。自然金结晶细微,嵌布粒度一般为30μm,形状正规,表面没有污染。由于矿石性质的复杂多变,矿泥对选矿的干扰破坏大,难选铜矿物和难选铁矿物含量高,同时又必须充分考虑金、银的回收,因此采用单一的选矿工艺对铜、铁、金、银难以充分回收。
二、氧化矿生产流程
随着铜绿山氧化矿石性质的变化,氧化矿生产流程也随之发生改变。建矿初期,铜绿山氧化矿大多为易选氧化矿,含泥、含水相对较少,设计碎磨流程为常规“三段一闭路”、破碎+“一段闭路”磨矿流程,处理能力2000吨/天。后来铜绿山矿易选氧化矿减少,难选氧化矿增多,难选氧化矿含泥、含水高,导致常规碎磨流程极度不畅,严重制约铜绿山矿的正常生产。因此,铜绿山矿开始自行设计自磨流程,用以处理高含泥、高含水的难选氧化矿,流程畅通性较好,生产能力显著提高,极大程度缓解了生产压力。至2013年,因铜绿山选矿扩能改造工程的需要,自磨304#、305#、306#皮带被迫拆除,自磨流程停止生产,氧化矿改进老I流程生产。由于老I流程为常规“三段一闭路”流程,作业流程长,下料漏斗多,堵塞厉害,无法正常生产。在此种情况下,铜绿山矿决定将老I流程进行局部优化改造,将I流程矿石转入矿仓,启动磨矿流程生产。
三、流程改造方案
充分利用现有I流程和磨矿流程设备,在粉矿仓和矿仓之间设计安装一条新皮带,将碎矿I流程矿石转入矿仓,启用球磨机生产。为了满足球磨入料粒度要求,将中碎排矿口调大,将细碎之前的筛网拆除,中碎产品不经过细碎处理,直接通过皮带转运至矿仓。改造后的氧化矿工艺流程见下图。
四、社会效益
1、职工劳动强度大大降低。
氧化矿流程改造后,泥矿堵塞筛面和漏斗的情况大大减少,职工捅矿频次大大降低,职工劳动强度大大改善。
2、安全保障系数大大提升。
氧化矿流程改造后,流程堵塞现象减少,职工捅矿作业减少,轻伤事故减少。
3、井下充填尾砂量得到保证。
氧化矿流程改造后,生产能力大大提高,尾砂量随之增大,充填尾砂量供应充足。
4、生产组织方便灵活。
氧化矿流程改造后,可以腾出一台2736球磨作为原生矿备用磨机,方便原生矿球磨设备故障时生产组织。
五、结语
1、本次氧化矿流程改造,充分利用了现有I流程和自磨流程设备,改造范围小,改造费用省。
2、本次氧化矿流程改造,成功地解决了氧化矿生产流程不畅的难题,职工劳动强度大大降低,安全保障系数大大提升。
3、通过本次氧化矿流程改造,提高了流程处理能力,保证了充填尾砂量供应充足。
4、通过本次氧化矿流程改造,选铜回收率得到了大幅提高,选矿成本得到一定程度下降,为矿山企业创造较好经济效益。
铜绿山氧化矿选矿工艺流程的优化改造方案的实施,取得了理想的改造效果,值得进一步的推广使用,为选矿厂的氧化矿选矿提供了参考依据。
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